純水設(shè)備解讀:無(wú)旁路脫硫廢水系統(tǒng)排廢處理中遇到典型問(wèn)題探討
某發(fā)電有限公司2660MW機(jī)組的脫硫裝置的特許經(jīng)營(yíng)工作,其中7#機(jī)組已于2012年12月27日與主機(jī)組同步通過(guò)168小時(shí)試運(yùn)行。
自試運(yùn)以來(lái),7#機(jī)組脫硫效率均達(dá)到95%以上,各項(xiàng)指標(biāo)均滿足要求。但經(jīng)過(guò)臨時(shí)觀察發(fā)現(xiàn),無(wú)旁路脫硫廢水系統(tǒng)排廢情況與將漿液品質(zhì)之間存在著緊密關(guān)系,且排廢時(shí)存在濺泥污染的現(xiàn)象。因此,本文將圍繞無(wú)旁路脫硫廢水系統(tǒng)排廢處理中遇到典型問(wèn)題進(jìn)行探討。
二、廢水系統(tǒng)
1.廢水系統(tǒng)概述
脫硫裝置發(fā)生的廢水在旋流站由廢水泵送至廢水處置系統(tǒng),采用化學(xué)加藥和接觸泥漿連續(xù)處置廢水,沉淀進(jìn)去的固形物在廓清/濃縮池中分離出來(lái),清水排入復(fù)用水系統(tǒng)。
2.存在問(wèn)題
2.1.污泥泥餅成型較差,或多或少總會(huì)有濺射泥漿
污泥壓縮時(shí)污泥含水量較大,出泥較稀,容易粘在濾布上,且在泥斗卸料時(shí)會(huì)濺射泥漿,對(duì)周邊墻面地面等造成污染。造成此現(xiàn)象的原因較復(fù)雜,污泥量不夠、沉淀效果不好、投藥量缺乏等均有可能。
針對(duì)出泥較浠的問(wèn)題,脫泥前首先要確定泥量充足,上海水處理設(shè)備污泥界面儀的泥位達(dá)到高位時(shí),才可進(jìn)行污泥脫水程序。其次,系統(tǒng)投藥要保證連續(xù)投加,并應(yīng)適當(dāng)提高石灰、助凝劑和絮凝劑的投入量,加強(qiáng)成泥和沉淀的效果,一般可以有效解決成泥差的問(wèn)題。但污泥在從泥斗卸入污泥車時(shí),或多或少總會(huì)有濺射泥漿現(xiàn)像,很難完全避免。
2.2.吸收塔漿液氯離子及酸不溶物高,排廢后效果不明顯
根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,出現(xiàn)階段性吸收塔漿液氯離子及酸不溶物高,石灰石及灰分、水質(zhì)符合化驗(yàn)結(jié)果的情況,發(fā)現(xiàn)廢水旋流泵出力小,無(wú)法滿足排廢的要求。
2.3.利息高且廢水系統(tǒng)故障后,廢水無(wú)法排放
廢水系統(tǒng)某一設(shè)備出現(xiàn)故障,必需停運(yùn)廢水系統(tǒng)。由于環(huán)保的壓力及無(wú)旁路系統(tǒng),臨時(shí)不投運(yùn),造成漿液品質(zhì)惡化,同時(shí),正常投運(yùn)廢水,利息偏高。
三、解決措施
3.1針對(duì)壓濾機(jī)濺泥,裝置擋泥簾
結(jié)合壓濾機(jī)濺泥是不可防止的現(xiàn)象,分公司專業(yè)技術(shù)人員查閱相關(guān)技術(shù)資料和文獻(xiàn),結(jié)合分公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況加裝了擋泥簾,具體的如圖:
改造后,泥巴不會(huì)噴濺在墻上,直接噴濺在擋泥簾上,只要定期清洗擋泥簾即可,減少了對(duì)墻面的污染,確保了廢水樓的整潔、美觀。
3.2廢水出力缺乏進(jìn)行改造
通過(guò)運(yùn)行、檢修多次試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)排廢量較小,分公司進(jìn)行了改造:石膏溢流分配器底硫管上加裝管道及閥門直接排至廢水出水箱,吸收塔漿液品質(zhì)惡化的情況,采用此管道排放廢水,確保了廢水排出量,同時(shí)保證了漿液的品質(zhì)。
3.3增加一路廢水至事故漿液箱
考慮到電廠所在鄉(xiāng)村為國(guó)家五A級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)鄉(xiāng)村,同時(shí)分公司脫硫系統(tǒng)為無(wú)旁路脫硫系統(tǒng),也無(wú)拋漿池,只有保證廢水系統(tǒng)的正常投運(yùn),才可確保漿液品質(zhì)。因此,廢水泵入口母管增加一路直接至事故漿液箱。正常情況下,廢水出到事故漿液箱自然沉淀后,清水通過(guò)攪拌器沖洗水管排至事故漿液地坑,經(jīng)過(guò)事故地坑返回泵打至電廠干灰系統(tǒng)。這樣通過(guò)改造不只節(jié)省脫硫廢水藥品利息幾十萬(wàn)元。同時(shí),減少了設(shè)備磨損。
某分公司脫硫裝置為新投運(yùn),各項(xiàng)設(shè)備性能相對(duì)比較好。相較于其他電廠運(yùn)行多年的老機(jī)組,還需取長(zhǎng)補(bǔ)短,不時(shí)學(xué)習(xí)交流進(jìn)一步提高分公司脫硫裝置的運(yùn)行效率。
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